Bild: mineral
Om Tethys Oil

Historik

Tethys Oil grundades 2001 av styrelseledamöterna Hamilton, Hoey och Nordin, och erhöll sin första danska licens 2002. Under 2003 förvärvades intressen i tre spanska licenser. Därefter utvärderades möjligheter i Turkiet vilket ledde till att ett avtal avseende tre turkiska licenser ingicks i december 2003. Efter att ha tilldelats ytterligare en licens i Danmark 2003 samt ansökt om ytterligare en prospekteringslicens i Spanien genomförde bolaget en IPO i mars 2004. Tethys Oil noterades för handel på First North den 6 april 2004. Därefter har Tethys Oils projektportfölj utökats med ytterligare intressen i licenser i Turkiet, Spanien, Marocko, Frankrike, Oman och Sverige.

Borrhistoria, Tethys sju borrningar 2004–2008

Kocetepe-1 (2004)

Tethys första prospekteringsborrning Kocetepe-1, påbörjades på Hotolicensen i Turkiet i juli 2004. Operatör, och partner med 55 procent, var Aladdin Middle East Ltd. Måldjupet om 1 650 meter nåddes under sista veckan i augusti. Skilda oljeförande zoner påträffades under borrningen, men dessa zoner hade inte tillräcklig permeabilitet för att kunna producera olja i kommersiella kvantiteter. Tethys har lämnat licensen.

Karlebo-1 (2006)

Tethys andra prospekteringsborrning, nu som operatör, blev Karlebo-1 hösten 2006. Efter nästan fem års förberedelser påbörjades borrningen av Karlebo-1 på licens 1/02 norr om Köpenhamn onshore Själland i slutet av september. Den officiella invigningen skedde den 27 september. Borrningen pågick till ett slutligt djup om 2 489 meter, och den 17 november stod det klart att inga kolväten påträffats. Tethys har nu frånträtt de danska licenserna.

Även om resultatet blev en besvikelse, så har Karlebo-1 i sig självt varit en tillgång för bolaget och etablerat Tethys som en operatör med kapacitet att genomföra en komplicerad borrning i ett av de tekniskt och miljömässigt mest komplicerade juridiska systemen i världen – den Europeiska Unionen.

Hontomin-4 (2007)

Med Ascent Resources som operatör påbörjades borrningen av Hontomin-4 på Sedanoprojektet onshore Spanien i mars 2007. Borrningen avslutades i slutet av april vid ett djup av 1 610 meter. Hålet loggades, men trots att målformationen genomborrats påträffades ingen olja. Enligt en analys förefaller komplexiteten i förkastningsmönstret ovanför reservoaren ha resulterat i att tillfredsställande förslutning saknades.

Jebal Aswad (2007)

Nästan på dagen ett år efter att Tethys förvärvade en licensandel om 40 procent i Block 15 onshore Oman påbörjades, med Tethys som operatör, återinträdesborrningen Jebel Aswad i april 2007. Jebel Aswad borrades ursprungligen 1994 och påträffade olja i två kalkstenslager, kallade Natih och Shuaiba. Den 25 juni hade borrningen avslutats och testning genomförts. Båda kalkstenslagren, Natih och Shuaiba, producerade kolväten till ytan. En horisontell sektion om 848 meter borrades i Natih och borrningen avslutades efter 3 830 meter. Vid test flödade Natihsektionen 11,03 miljoner kubikfot naturgas per dag och 793 fat kondensat per dag uppmättes (motsvarande sammanlagt 2 626 fat oljeekvivalenter per dag). Kondensaten höll mycket god kvalitet med en densitet av 57 grader API. Shuaibasektionen kunde inte till fullo testas till följd av ett motorfel. Emellertid producerades gas till ytan under borrningen av Shuaiba.

Preliminära analyser av utvinningsbara reserver för Tethys indikerar volymer på omkring 55 miljarder kubikfot (BCF) naturgas och 2,8 miljoner fat kondensat, sammanlagt motsvarande drygt 12 miljoner fat oljeekvivalenter. Dessa indikationer baseras endast på Natihreservoaren i Jebel Aswad och tar inte hänsyn till uppsidan i Shuibakalkstenen eller i Natih C-sektionen, i Jebel Aswad eller det halvdussin övriga geologiska strukturer som identifierats på Block 15.

Pierre Maubeuge 2 (2007)

Efter knappt tre veckors arbete avslutades borrningen av Pierre Maubeuge 2 i mitten av oktober 2007. Den hade då nått ett slutgiltigt djup om 1 310 meter. Under borrningen påträffades gas i triasformationen. Hålet har sedan loggats varvid en 80 meters gasförande zon identifierades. I denna zon, huvudsakligen bestående av kalksten, har sammanlagt 10,5 meter netto gasförande lager identifierats. Resultatet är så pass lovande att beslut om att genomföra ett produktionstest har tagits, vilket beräknas ske under andra kvartalet 2008.

Jebel Aswad-2, 2008

I juni 2008 påbörjade Tethys borrningen av Jebel Aswad-2 (JAS-2) på Block 15 onshore Oman. Borrplatsen för JAS-2 är belägen cirka 1,2 kilometer från borrplatsen för JAS-1, vilken borrades förra året. Borrmålet för JAS-2 var den kolväteproducerande kalkstensreservoaren Natih A på den sydöstra delen av strukturen.

Den 20 augusti avslutades borrningen av JAS-2. Den sammanlagda längden på borrhålet uppgick till 4 018 meter. På ett djup om cirka 3 000 meter har en horisontell sektion om 927 meter borrats. Genom den horisontella delen bekräftades reservoarens utbredning i sydöstlig riktning från borrplatsen. Jämfört med borrningen av JAS-1 förra året så har informationen om reservoarens egenskaper som inhämtats under denna borrning varit i överensstämmelse med eller överträffat förväntningarna.

Efter att borrningen avslutats och riggen återlämnats till Oilex den 26 augusti, inleddes testprogrammet den 5 september. Tio dagar senare avbröts testprogrammet. Den information som erhållits tyder på att en vattenförande förkastning genomborrats vid 3 953 meter, nära slutet på borrhålet. Tre försök att försegla denna förkastning med hjälp av packningar (tubing packers) gjordes, dock utan framgång. Inga kolväten producerades under testet. En borrigg kommer att behövas för att kunna blockera den vattenproducerande förkastningen och slutföra hålet för produktion.

Copkoy-1

I september och oktober 2008 borrades Copkoy-1 i Trakien. Tester genomfördes på tre olika nivåer, vilka alla hade gett gasindikationer under borrningen. Testerna var dock inte framgångsrika och hålet förslöts och lämnades. En grundlig utvärdering av all data från borrhålet genomfördes i samarbete med operatören Aladdin. Baserat på resultaten av denna utvärdering har Tethys beslutat att frånträda licenserna i Trakien.

Tafejjart-1

I slutet av mars 2009 påbörjades prospekteringsborrningen Tafejjart-1 (TAJ-1) på Bouananelicensen. Borrmål var möjlig naturgas i den väldigt stora Taffejartstrukturen. Den 4 augusti meddelande operatören Dana Petroleum att borrningen hade avslutats efter att ha nått ett djup om 3 274 meter under marknivå. Under borrningen erhölls indikationer på gas i det huvudsakliga borrmålet - sandsten från ordovisisk tid. Bergartsprover och mätningar (wireline log data) i borrhålet tydde dock på dålig reservoarkvalitet med låg porositet. Den preliminära tolkningen av informationen från borrhålet pekar därför på att mängden utvinningsbar gas vid denna plats inte är kommersiell. Borrhållet har nu förslutits och lämnats.

Farha South-3

Farha South-3 borrningen påbörjades i början på februari 2009 och syftade till att ytterligare kartlägga Farha South-strukturen. Borrmålet var sandstenarna i Lower Bashir-formationen, vilken ligger på ett djup av cirka 1 900 meter. Farha South-3 borrades till ett vertikalt djup av 1 857 meter. Borrhålets totala längd uppgår till 2 723 meter. De två huvudsakliga sandstenslagren (de som 1986 producerade olja i borrhålet Farha South-1) genomborrades både i det vertikala pilothålet och i den horisontella sektionen. Produktionsflöde om 754 fat olja per dag har preliminärt uppmätts från den horisontella sektionen. Oljan håller mycket hög kvalitet (40 grader API) och har litet gasinnehåll.

Saiwan East-2

I april 2009 inleddes borrningen av Saiwan East-2 med målsättningen att kartlägga utbredningen av de tre oljeförande lager som påträffades under borrningen av Saiwan East-1, vilken 2005 påträffade kolväten med hög densitet (s.k. tung olja). Saiwan East-2 borrades på ett avstånd av 12 kilometer från den första borrningen Saiwan East-1.

Ett sammanlagt oljeförande lager brutto (gross column) om över 400 meter tung olja uppmättes i reservoarerna Miqrat, Amin och Buah. Därtill genomborrades en 30 meter oljeförande kalkstensreservoar som sedan produktionstestades med borriggen på plats. Denna zon flödade vid test 280 fat olja per dag genom en 9,5 mm ventil (24/64 tum). Denna lättare olja håller en densitet om 33 grader API. Inget vatten producerades vid testet och oljan har mycket litet gasinnehåll (mycket låg gas till oljekvot GOR).


Copyright 2004 Tethys Oil | Tethys Oil AB | Hovslagargatan 5 B, 1 tr. | SE-111 48 STOCKHOLM | Sweden